东北网鸡西12月30日电 鸡西矿业集团公司的前身———鸡西矿务局,是一个年产煤1300万吨的大型企业,年入洗原煤650万吨,产洗煤矸石200多万吨。这些热值在1000—2000大卡/公斤的洗矸都白白扔掉了,既占用了大量农田,又破坏了生态环境。为了开发利用煤矸石发电,实现矿区用电部分自给,原矿务局向国家有关部委提出建立大容量沸腾炉自备电站的要求,被国家列入“六.五”计划重点科研攻关项目。一个设计2×2.5万千瓦机组,2×130t/h流化床沸腾炉,投资8300万元的工程,于1976年4月破土动工,于1979年6月、1981年3月,1#炉和2#炉相继建成。经调试、改造、试生产,1#炉于1979年9月16日并网发电成功。新华通讯社、人民日报、中央人民广播电台,向国内外报道了这一重大喜讯。
并网发电虽然成功,但技术攻关并没有结束。这两台锅炉虽然总结了小型沸腾炉的经验,虽然也经过工业性试验,但设计130t/h大型沸腾炉尚属首次,国外也无先例。由于生产急需,时间紧迫,仓促上马,锅炉存在很多问题,使试生产多次陷于停顿。电厂参战员工破除迷信,大胆试验,在长达5年的技术攻关中,取得了大量的科研成果,解决了堵灰、磨损、燃烧不佳等关键问题。国家科委于1984年5月10日,在鸡局召开技术鉴定会。测试结果达到了(1)蒸发量100t/h;(2)年运行5000小时;(3)年大修一次;(4)热效率70%的四项攻关指标,顺利通过鉴定,锅炉正式投入运行。
热电厂投产至今,极大地缓解了我省东部电网供电紧张的局面,支援了工农业生产,满足了城乡人民生活的需要。同时,为利用煤矸石发电、减轻污染、保护环境,开辟了新的途径,创造了宝贵的经验。130t/h沸腾炉改进定型之后,以煤矸石为燃料的井口电站,如雨后春笋般在全国各地开花结果。也作为国家的援外项目,迈出国门,走向世界。
强基固本,科技先行,发电打破徘徊创水平
锅炉技术攻关通过鉴定,只是一个阶段性的成果,仍有一些技术问题尚待解决。又由于资金短缺,投入不足,设备更新改造严重滞后,许多设备超期服役,带病运行,制约了生产水平的提高。1998年以来,特别是近三年来,加大投入,科技先行,对设备进行彻底的更新和改造,为提高发电水平奠定了坚实的物质基础。
抓设备更新保安全。设备老化是安全生产的重大隐患。最突出的是汽轮机已超过服务年限,此种类型的机组已停止生产。为保证它的安全性,邀请专家来厂测试鉴定,做出了可以继续使用的结论。但对所有的老化、磨损、功能减退的设施和部件,都进行了彻底更新,使已经运行25年的老机组又焕发了青春。
抓技术改造保出力。长期以来,锅炉出力低于攻关指标,在70—90t/h之间波动。原因是攻关时的磨损问题没有从根本上得到解决。近三年来,投入70多万元,对锅炉除尘、预热器及风机叶轮的防磨等问题,进行了专项技术改造,使锅炉负荷可以带到120—130t/h。
抓系统优化保运行。近几年来,针对各生产系统之间存在不协调、不适应的问题,狠抓了系统的完善和优化工作。为适应提高发电量之后增加制煤量的需要,对制煤系统的碎煤机、概率筛、共振筛进行了改造;对输变电系统超过使用年限的老化设备全部进行了更新。
更新改造,强化了基础;设备达标,提高了生产能力。从2003年以来,发电量年年破记录、创水平,打破10年间发电量在2亿—2.8亿千瓦时之间长期徘徊的局面。
创新机制,激发活力,经济效益逐年上台阶
热电厂把改革和创新视为企业发展的动力之源,改革了不适应生产力发展的管理制度和生产方式,员工的生产积极性和创造精神,得到了充分的释放。
政策激发了活力。实行“万度电工资含量提取政策”和“岗位效益工资分配制度”,分配向苦累、技术含量高的工种倾斜,拉开了分配档次,体现了多发多得。改变了过去完成发电任务,主要靠思想鼓动、督促检查和行政命令的做法,出现了员工积极主动抢发多发的现象,但为保证机炉安全稳定运行,不得不严格限制超能力多发的行为。
节能减排创造了效益。合理安排运行方式。从2003年开始,实行两炉两机运行,一台炉检修备用的运行方式,不仅发电量稳中有升,而且厂用电率下降了2个百分点,年增收710万元,实现了经济运行。
改变锅炉点火方式。建厂以来,一直沿用柴油点炉方式,点一次炉消耗4吨柴油。从1993年以来,改用木炭点火,点一次炉可节省2万多元。
除灰水循环使用。热电厂年排放除灰水600万吨。在1999年和2000年,投入247万元,进行了回收管路的更新和增设,修整了两座净化池,加高了集水塔,实现了工业废水的闭路循环。
延长储灰场的服务年限。由于灰渣利用滞后,储灰场早已灰满为患。从80年代中期以来,采用“以灰养坝,赶水上山”的技术措施之后,在坝体没有加高,面积没有扩大的情况下,延长服务年限20多年,节约了一笔可观的建设资金。
发展循环经济,环境保护、经济效益实现双赢
灰渣开发利用,是建厂初期技术攻关遗留的一大难题。二十多年来,热电厂进行了多次的实验和探索,虽然屡经挫折,但始终没有放弃。贯彻科学发展观,发展循环经济,为开发利用矸石灰渣带来了机遇。2002年向省发改委呈报了用矸石和灰渣生产烧结多孔砖的报告,2003年被批准立项。在矿业集团公司的领导和支持下,拟建两条2×6000万块矸石烧结多孔砖生产线,融资2400万元,第一条生产线于2006年6月投产。二年来生产正常,产品颇受用户欢迎,取得显著的经济效益和环境保护效果,是一项双赢的好产业,破解了矸石和灰渣利用一大难题。